本报讯 经过前期复杂的数据测试,近日,青岛港实现了“油改电”项目再升级,目前已在一台轮胎吊上试运行,节能效果显著,改造后的电动轮胎吊单箱电耗降低10%。
据了解,自青岛港实施集装箱轮胎吊“油改电”项目之后,每年约有1000万箱量通过电动轮胎吊完成场地装卸作业,年耗电近2000万度。为进一步推行节能减排,青岛前湾集装箱码头有限责任公司成立了攻关小组,自去年年底起展开了节电优化改造。
他们选取了124号电轮胎吊四个月的电耗数据进行了全面统计和分析,并对其怠时能耗进行了40余次的实地测量和计算,得出了电轮胎吊在怠时状态下,变压器、变频器、控制屏加温器、电机风机均处于空耗状态,每班的空耗功率值平均达到11KW。
如何解决电轮胎吊怠时空耗问题,攻关小组经过反复研究,几经修改工作流程,最终通过改造控制线路、加装变压器、修改轮胎吊运行程序等方式,实现了供电系统的自动切换,当电轮胎吊处于怠时状态下,电力系统会直接从场地电源箱取电,为司机室空调、照明和通讯系统供电,而停掉了空耗设备的电源。